發(fā)布時間:2025-10-15 瀏覽:163次
檢修期間,煉鋅分廠凈液車間二段凈化換熱器在拆解檢查過程中發(fā)現(xiàn)結(jié)晶嚴重、清理困難,車間先后嘗試了多種藥劑沖洗浸泡,問題始終未能得到徹底解決。車間通過自主創(chuàng)新,采用“鉆桿疏通+廢液恒溫浸泡”組合工藝,成功攻克該項技術(shù)難題,讓一度“罷工”的換熱器恢復(fù)高效運轉(zhuǎn),為生產(chǎn)穩(wěn)定保駕護航。
此前,二段凈化換熱器因介質(zhì)特性,內(nèi)部結(jié)晶現(xiàn)象頻發(fā),傳統(tǒng)清理方式不僅耗時耗力,還難以徹底清除頑固結(jié)晶,導(dǎo)致?lián)Q熱器換熱效率大幅下降,嚴重影響凈液工序的正常生產(chǎn)。為打破這一困境,車間經(jīng)過多次現(xiàn)場勘查、參數(shù)分析與方案試驗,最終探索出“物理疏通+化學(xué)清洗”的創(chuàng)新路徑。
在實際操作中,先利用鉆桿對換熱器管道內(nèi)的堅硬結(jié)晶進行清理疏通,破除堅硬堵塞層;隨后,用電解廢液進行更穩(wěn)循環(huán)浸泡,通過化學(xué)作用溶解殘留結(jié)晶與雜質(zhì),實現(xiàn)管道內(nèi)壁的深度清潔。整個過程既避免了傳統(tǒng)機械清理對設(shè)備的損傷,又解決了單一藥劑清洗效率低的問題,清理周期大大縮短,且換熱器換熱效率恢復(fù)如初。
此次技術(shù)創(chuàng)新不僅為凈液車間節(jié)省了大量設(shè)備維護成本,更積累了寶貴的設(shè)備管理經(jīng)驗。后續(xù),煉鋅分廠將進一步鼓勵各車間圍繞生產(chǎn)痛點開展技術(shù)攻關(guān),以創(chuàng)新驅(qū)動生產(chǎn)效能持續(xù)提升。(煉鋅分廠? ?霍春武)